發(fā)布時間:2020-12-01
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2.2 反應(yīng)器結(jié)構(gòu)與工作原理
三床式 RCO 反應(yīng)器包括 1個燃燒室、3 個反應(yīng)床,以及眾多閥組和管道。其燃燒室頂部設(shè)有電加熱器和廢氣旁通冷卻設(shè)施,反應(yīng)床上層設(shè)有催化劑,下層設(shè)有蓄熱陶瓷,三床式 RCO 反應(yīng)器結(jié)構(gòu)見圖2。
廢氣從第1蓄熱床底部進入 RCO 反應(yīng)器,吸收存儲在蓄熱陶瓷中的熱量后被預(yù)熱,經(jīng)催化劑層進人氧化反應(yīng)室后被加熱到反應(yīng)溫度。廢氣在第Ⅱ蓄熱床催化劑層進行氧化反應(yīng),將有機污染物轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水蒸氣,凈化后的廢氣再經(jīng)蓄熱陶瓷層流出 RCO 反應(yīng)器,氧化反應(yīng)過程釋放的熱量被蓄熱陶瓷吸收。當(dāng)?shù)? 蓄熱床的熱量被廢氣吸收殆盡之后,PLC 程序控制 RCO 反應(yīng)器出人口閥切換,廢氣從第Ⅱ蓄熱床底部進入 RCO 反應(yīng)器,凈化后的廢氣從第Ⅲ蓄熱床流出。當(dāng)?shù)冖蛐顭岽驳臒崃勘粡U氣吸收殆盡之后,廢氣從第Ⅲ蓄熱床底部進入 RCO 反應(yīng)器,凈化后的廢氣從第1 蓄熱床流出。當(dāng)?shù)冖笮顭岽驳臒崃勘粡U氣吸收殆盡之后,廢氣從第1 蓄熱床底部進入 RCO 反應(yīng)器,凈化后的廢氣從第Ⅱ蓄熱床流出。RCO反應(yīng)器按照上述循環(huán)凈化廢氣 ,蓄熱 陶瓷用來儲存、釋放催化氧化反應(yīng)過程產(chǎn)生的熱量。在廢氣中有機污染物濃度高于489 mg/m3 的情況下,催化氧化反應(yīng)產(chǎn)生的熱量 以滿足RCO 反應(yīng)器內(nèi)部所需溫度,不需要啟動電加熱器補充熱量。
2.3 影響 RCO 反應(yīng)器處理效果的因素
RCO 反應(yīng)器內(nèi)部真空度過大時,廢氣流速快,在催化劑層的停留時間短,催化氧化反應(yīng)不徹底,污染物去除效率低;RCO 反應(yīng)器內(nèi)部真空度過小時,廢氣流速慢,造成干燥箱憋壓,廢氣無法及時排出,產(chǎn)生濕斑膠,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
廢氣中污染物濃度過高時,催化氧化反應(yīng)產(chǎn)生的熱量較多,造成 RCO 反應(yīng)器 溫度超過設(shè)計值,影響催化劑命,且存在安全風(fēng)險。因此,需要控制橡膠膠乳中殘留的游離苯乙烯含量。
為了使 RCO 反應(yīng)器平穩(wěn)運行,適當(dāng)增大空氣稀釋溫度與電加熱器啟動溫度(350 ℃ ) 的溫差,避免電加熱器頻繁啟動;增大廢氣冷卻溫度與空氣稀釋溫度的溫差,盡量減少工藝廢氣經(jīng)旁通流程直接進入 RCO 反應(yīng)器,造成污染物超標(biāo)排放。經(jīng)過長時間摸索與優(yōu)化,找出了 RCO 反應(yīng)器穩(wěn)定、高效運行的工藝條件,**工藝控制參數(shù)見表1。
3 運行效果評價
3.1 安全穩(wěn)定性
三床式蓄熱型催化氧化反應(yīng)器開啟、運行和停機均由 PLC 系統(tǒng)程序自動控制,系統(tǒng)自動檢測運行過程中存在的故障報警。當(dāng)故障報警為非嚴(yán)重報警時,系統(tǒng)繼續(xù)運行,并顯示報警內(nèi)容,操作人員應(yīng)盡快排除故障。當(dāng)故障報警為嚴(yán)重報警時,系統(tǒng)自動進入待機、降溫、自保狀態(tài)。此時,需要排除故障后方可重新啟動 RCO 系統(tǒng)。從實際運行結(jié)果來看,三床式蓄熱型 RCO 系統(tǒng)在運行過程中安全性高、智能化強,可滿足石油化工裝置長周期運行的需要。
3.2 經(jīng)濟節(jié)能性
由于本裝置廢氣中的污染物濃度較高,在三床式 RCO 反應(yīng)器中進行催化氧化反應(yīng)釋放的熱量完全滿足自身需求。因此,在正常運行過程中不需要電加熱器提供熱量,只需在反應(yīng)器開啟過程中利用電加熱器將溫度升高至 350 ℃,而后 自動停止加熱。
3.3 廢氣處理效果
三床式 RCO 反應(yīng)器投用后,對其處理能力進行了標(biāo)定,標(biāo)定期間裝置兩條生產(chǎn)線運行。對處理后的丁苯橡膠干燥廢氣中苯乙烯和非甲烷烴含量進行連續(xù)監(jiān)測分析,監(jiān)測結(jié)果顯示:廢氣中苯乙烯和非甲烷烴含量完全達(dá)到國家新頒布的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)RCO 處理后的干燥廢氣中的污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。
采用三床式 RCO 技術(shù)處理丁苯橡膠裝置干燥廢氣安全可靠性高,能源消耗少,處理效果好。廢氣中特征污染物苯乙烯含量可降至30 mg/m3 以下,非甲烷烴含量可降至 20 mg/m3 以下,達(dá)到了國家環(huán)保部新頒布的《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 31571 —2015 )要求,裝置實現(xiàn)了節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)和環(huán)保優(yōu)先的目標(biāo),也為國內(nèi)眾多生產(chǎn)丁苯橡膠的企業(yè)在廢氣達(dá)標(biāo)排放方面提供了寶貴的經(jīng)驗 。